争分夺秒抢修船
本报通讯员 郝卫
凌晨5点,钦州茅尾海上空的天刚蒙蒙亮,陆上的人们大多还在睡梦中,而“天锐1”船的船员们已经开始忙碌的吹填施工了。
“驾驶台!驾驶台!机舱设备异常,请马上吹水,做停工准备!”突然,对讲机里响起大管轮刘如忠焦急的呼叫声。
原来,他在巡检发现柴油机排烟管排烟异常后,立即跑到机舱检查,查找到1#发电柴油机增压器及排烟管震动过大。为保障设备安全,他赶忙联系驾驶台。
驾驶台吹水、脱泵、停止施工后,刘如忠紧急组织机舱人员进行全面检查,很快找到是1#发电机空冷器漏水导致进气量不足的问题,船舶政委指示:“1#发电机空冷器由船员自己修理。这样既能扩大自修、节省修理费用,还能锻炼队伍,提高技术业务水平。”
大家一拍即合,迅速按照分工进行抢修。时间滴滴答答一分一秒地快速流逝,10分钟、20分钟、30分钟……1小时过去了,空冷器拆装完成50%,刘如忠擦了擦额头上的汗滴,一边放下毛巾一边建议:“为缩短修理时间,大伙儿轮流吃早餐吧!”这时,一直空着肚子的大家才陆续回去吃早餐。
就像人动手术一样,空冷器拆卸的好坏直接影响到柴油机的性能,每一个小零件都要小心翼翼地拆卸。工作27年的刘如忠具有丰富的轮机管理经验,在他的职业生涯中,对机械设备的悉心呵护就像对自己孩子的爱护。“垫片、螺栓、螺母……”他一边喊着零件的名字,一边将零件递给机工,统一存放并做好标记。空冷器螺栓安装时要确保扭矩均匀,防止运转中漏气,否则稍有不慎将会造成进气压力不足,磨损设备,影响吹填施工。
9点多,终于开始回装空冷器,回装垫片的刘如忠屏着呼吸,不敢出大气,两个胳膊举着垫片足有半个小时,生怕出现纰漏进行二次修理。他说:“胳膊酸了也不能失去平衡,现在大家慢一点,试车就不会漏气,万一漏气,所有的工作就白废了!”
3个小时后,全部维修完成,终于到了最关键的一环——调试磨合。中午12点,柴油机“轰隆”一声开始运转,大家对柴油机的各个部位进行检查,检查更换的部件是否有漏水、漏气的地方,经过1个小时的磨合没发现任何异常。这时,刘如忠才稍稍松了一口气,通知驾驶台备车施工。
又经过半个小时的备车,“天锐1”船最终恢复施工。从发现问题到恢复施工,除了一顿早餐的时间,船员们丝毫没有进行休息,船舶成功试车的刹那,大家汗涔涔的脸上都露出了大大的笑容。
对于“天锐1”船船员来说,像这样连续奋战几个小时进行船舶自修是常有的事。
刘如忠说,“今年为创建四星级船舶,大家付出了很多汗水,我们天锐团队的宗旨就是让项目部放心、让公司安心、让业主舒心!”言辞间充满了信心和力量。
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